超纯水设备EDI模块出现故障的原因有哪些

如题所述

导致EDI模块故障的主要原因有以下几点
1.进水质量不符合EDI模块对进水的最低要求。
3.对残留氯和其他氧化剂的控制不足,以及EDI模块氧化剂的过量摄入,会损坏EDI模块中的树脂,阻塞水生成通道并减少水量。
4. EDI树脂被破坏,进水口和出水口之间的水压差变大,产生的水质下降。
5.活性炭很长一段时间都没有被更换,还原剂投加不合理,从而导致过量的残留氯。
6.EDI模块已经在大电流下工作了很长时间,并且无法散发积聚的热量,这导致EDI两极附近的模块发热并变形,从而增加了EDI浓缩压差,并降低产水水质和产水量。
7. EDI模块进水前没有安全过滤器。导致异物直接阻塞了EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效。
8.预处理不充分(软化剂,亚硫酸添加系统,RO等),控制系统故障/故障(安全联锁装置,低流量保护问题),系统设计不当(RO最初产生的水被排出)等等。
9.使用不合适的清洗和消毒剂会直接破坏和破坏EDI模块,增加进水和出水之间的压力差,从而降低所产水水质和产水量。
10.如果手动操作EDI系统,并在水不足的情况下打开电源,则模块和树脂发热并碳化,清洗将无效且无法使用。
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第1个回答  2018-02-08
1.EDI模块在长期在大电流小流量的情况下运行,导致积聚的热量不能够散发,而造成EDI接近两极的膜片发热变形,浓水压差增大,影响产水水质与水量;
2.EDI模块长期没有保养,膜片和通道结垢,进出水压差增大,也会造成产水水质下降,电压上升,电流不能调节,导致最后无法使用;
3.当EDI设备停机时,没有对EDI模块进行采取保护措施,以及运行过程长期不做保养,导致EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用;
4.EDI模块系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用;
5.在清洗过程中,采用的清洗、消毒药剂,而导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降;本回答被网友采纳
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